硫化机动作分为3个循环:关闭―硫化―打开。在闭合硫化机后,硫化实为一个时序顺序控制过程。在程序设计过程中,采用系统时钟和计数器作为硫化时序的时间控制,其计数器输出接点作为下一步的动作开始的起点。同时本步输出,使得相应的电磁阀动作,控制管路通进相应的硫化所需的各种介质(包括水蒸汽、压缩空气、热水等介质),并使这一步复位,依次顺序循环,直到硫化*后一步,开启硫化机。
改进之处。在改变硫化规格型号时,有时采用两半模硫化,有时采用活络模硫化,因而需经常改变与之匹配的程序。在传输控制程序过程中,要逐条输入每一个语句,并且活络模与两半模程序重叠交叉部分不好修改,即使修改也会给输入者造成混乱。同时每次输入对于一个比较熟练的人员大致需要两个小时左右,不但易出现传输故障,而且浪费时间。
为避免这种情况,我们采用活络模/两半模选择开关结合运用可编程序控制器中条件跳步指令CJP701和CJP702,选择执行活络模/两半模程序。首先,把有关活络模和两半模程序当中共用动作部分抽出来,编在共用程序当中。而将执行两半模的特有程序编在跳转指令CJP701和EJP中,将执行活络模的特有程序编在跳转指令CJP702和EJP中,其转换由选择开关实现。当选择开关X500接通时,CJP701接通,跳步条件成立,将跳过两半模程序执行活络模程序和共用程序;反之,当选择开关X500开关断开时,CJP702接通,跳步条件成立,将跳过活络模程序执行两半模程序和共用程序。
优点。程序输入减少传输时间,增加轮胎产量,提高经济效益;程序传输只传送一次,减少人员在传输过程中因疲劳造成的输入故障;减轻维护人员的劳动强度。设备应用了PC机特有功能,在改变活络模或两半模硫化时,只需扳动选择开关即可满足程序变换要求。
另一个是设计软件的开发。这不是一个企业所能承担的,必须有专门的研究机构进行研究与开发。这就需要有计划地进行组织和协调。这比任何具体产品的研究与开发更为重要。我国橡塑板橡胶制品加工行业应该有自己的计算机软件工具。当然,国外已经有现成的设计软件工具可供使用,虽然价格昂贵一些,也不失为一条捷径。总之,新的世纪即将来临。我国橡胶行业要立于不败之地,计算机的全面应用是不可忽视的一个重要环节。






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