原继电器控制梯形图及存在的问题。原继电器控制梯形图(计量部分)。存在的问题按照梯形图所编制的程序,从结构上看是正确的,符合生产工艺的要求,但是在调试过程中,可编程控制器工作有时正常、有时不正常,色母粒上料速度不稳定,色差严重超标。如果3台计量泵同时运行,PLC可编程控制器的输出应该使色母粒上料电机按75%的速度运行,罗茨真空泵但有时却按25%或50%运行;两台计量泵、一台计量泵运行时,也经常出现PLC输出混乱的情况,导致生产不能正常、连续地进行,BCF长丝的优等品率仅达70%,其它均因色差问题而成为次品,使产品原料消耗增加,成本居高不下。这一问题出现后,我们对计量泵、变频器、PLC、色母粒上料电机及其外部控制电路逐一进行了检查,并排除了其存在故障的可能性,*后我们怀疑程序有不稳定的运算过程。
经分析问题出在计量泵工作状态的条件判断上,4台计量泵全部工作或全部不工作的条件判断是正确的、完全的;1台计量泵运行、2台淄博真空泵计量泵运行、3台计量泵运行的条件判断是不完全的,有一定的片面性。因此,程序的运行导致工作状态的不稳定是必然的。因为条件不充分,条件判断是相互干涉的、运算过程有风险竞争的情况存在、输出不具有**性,多重输出造成生产过程的不正常。
解决方案我们用A、B、C、D分别代表第1、2、3、4号计量泵。其工作的状态有以下几种情况。
(1)3台计量泵工作状态应该有以下4种:1A、B、C运行,D不运行oA、B、D运行,C不运行A、C、D运行,B不运行B、C、D运行,A不运行(2)2台计量泵工作状态应该有以下6种:1A、B运行,C、D不运行oA、C运行,B、D不运行A、D运行,B、C不运行B、C运行,A、D不运行B、D运行,A、C不运行C、D运行,A、B不运行(3)1台计量泵工作状态应该有以下4种:1A运行,B、C、D不运行oB运行,A、C、D不运行C运行,A、B、D不运行D运行,A、B、C不运行根据以上分析,我们对监控程序进行了修改,在3台计量泵运行、2台计量泵运行、1台计量泵运行的工作程序加入了条件互锁语句,使其条件判断既必要又充分。






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